预焙阳极是以石油焦、沥青焦为骨料,煤沥青为黏结剂制造而成,用作预焙铝电解槽作阳极材料。这种炭块已经过焙烧,具有稳定的几何形状,所以也称预焙阳极炭块,习惯上又称为铝电解用炭阳极。用预焙阳极炭块作阳极的铝电解槽称预焙阳极电解槽,简称预焙槽,这是一种现代化的大型铝电解槽。
我国的敞开式环式焙烧炉是在消化80年代初引进的日轻焙烧技术的基础上发展起来的,常用的焙烧工艺不能充分利用挥发分燃烧产生的热量,致使焙烧热能消耗一直较高;挥发分燃烧不充分,造成烟气净化负担较重;升温速度控制不理想,产品质量较差。
焦作万方54室敞开式阳极焙烧炉设计产能为4.2万吨/年,由三个火焰系统组成,每个炉室有8条火道7个料箱,分6层卧装;焙烧炉面设备采用机电一体化燃烧架和机电一体化排烟架,DCS自动控制系统;以重油作燃料;所用生阳极为大颗粒配方,沥青用量为17%;于2001年3月投入生产。
经过对焙烧工艺的不断探索和优化,焦作万方在挥发分充分燃烧、燃料消耗降低、实收率增加、阳极内在质量及外观合格率提高等方面取得了较好效果。
1. 控制方法的改进
传统升温曲线一般都是控制每个炉室的每条火道的温度,根据温度情况,用人工调节排烟架风门开度和燃料量进行温度控制。挥发分开始排出时由于炉室温度低基本不能燃烧,到次高温炉室,炭块挥发分大量排出导致炉室温度超高时,则打开看火孔透入冷空气降温,所以挥发分燃烧产生的热量,没有得到充分利用。
一种方法是只控制燃烧架加热的高温炉室温度,负压控制完全凭人工经验,保证高温炉室不带正压就行了,低温炉室温度不控制。结果是预热炉室温度跟不上升温曲线,挥发分基本没有燃烧就排入了烟道,燃料消耗高,产品实收率低。
焦作万方阳极焙烧加热设备采用脉冲式燃烧控制器,DCS自动控制系统,可精确对每条火道的温度和负压进行自动调节,控温精度为:预热段±
我们在控制方法上的改进是:对低温和高温炉室进行控温,挥发分排出炉室自由升温—即只需控制1P、4P、5P、6P炉室温度,2P、3P炉室自由升温。在优化的焙烧曲线下,挥发分排出区域的火道温度可达
2.炉墙缝的合理设置及填充料的正确使用
这里重点要解决的是焙烧气氛和压力的问题。
由于粘结剂分解生成的气体不断地通过制品内部和填充料间隙,使制品内外层和填充料内外层之间都存在着分解气体的浓度梯度,若分解气体浓度低,则分解气体从制品中向外扩散的速度快,促进了粘结剂热分解反应的进行,使粘结剂的析焦量减少,反之,若分解气体排出速度慢,则析焦量增加。
当焙烧体系达到300-
由于多种原因,焦作炉的炉墙缝分布在2-
对于填充料,原设计为6
3. 焙烧曲线的优化
从工艺的角度,焙烧曲线应考虑3个参数:阳极升温梯度,阳极最终焙烧温度和高温保温时间。
3.1 阳极升温梯度
阳极升温梯度主要是控制挥发分大量逸出的中温阶段,这个阶段制品温度为200-
同时,还要调整好挥发分的燃烧位置,防止挥发分燃烧过快或过慢。一般来说,挥发分燃烧的炉室要离强制加热区(燃烧炉室)足够远,这样可增大烟气与阳极块之间的温度差,有利于热量的传递;挥发分燃烧区亦要离排烟架足够远,以防止挥发分产生的热量没有被充分利用就由排烟架排走。因此,挥发分燃烧的位置一般都控制在预热段的中部。
焦作万方阳极焙烧系统投产时附带烘炉职能,采用的是48小时移动周期,7室运转,制品低温阶段较长,温升只有2
2001年5月,烘炉完成后改为6室运转、36小时移动周期,产品质量及合格率无实质性变化。
7月份,我们做了多次试验,初步将1P移动前目标温度定为
于是我们重新制订了技术方案,在低温阶段适当提高负压,尽量使制品升温加快,同时将4P的强制加热升温速率降低。此后内在质量得到提高,外观合格率逐步提高到98.5%以上。
2004年,我们已将火焰移动周期缩短到28h,由于一些技术手段的运用,产品质量比36h移动周期更好。我们计划不久将生产曲线缩短至27h。
27h的试验数据于2002年9月已经取得,经测试,挥发分的燃烧情况控制良好,燃烧位置都发生在2P-3P之间,即预热段的中间位置,这个阶段的升温速率为6
图1 27h移动周期火道及阳极升温曲线
3.2 阳极最终焙烧温度
焙烧热处理温度高,有利于制品内部微晶生成增长,提高抗氧化性,从而减少铝电解阳极消耗:在850℃~
焦作万方的火焰最终温度为
需要指出的是,我们做过火焰最高温度为
3.3 高温保温时间
高温保温时间是产品内外质量均匀的一个重要因素。从工艺要求的角度来说,阳极温度到达1080±
4. 应用效果
4.1 炭素制品最难解决的问题是产品的均一性问题,即每一项指标的稳定性及每块阳极之间质量的均一性,此问题已在焦作万方得到很好解决。
4.2 通过对焙烧工艺的不断探索和优化,预焙阳极质量、合格率均有很大提高:由于沥青析焦量的增大,使得炭块体积密度上升,熟块平均块重、实收率增加;耐压强度大幅提高;电阻率有所下降。月累计指标对比情况见表1。
表1 焙烧工艺优化前后指标对比表
指标名称 |
电阻率 (μΩm) |
耐压强度 (MPa) |
真密度 (g/cm3) |
体积密度(g/cm3) |
平均块重(kg) |
实收率 (%) |
优化前 |
59.1 |
34.3 |
2.06 |
1.53 |
749 |
92.01 |
优化后 |
55.4 |
41.9 |
2.06 |
1.57 |
769 |
94.47 |
4.3 挥发分被控制在2P-3P均匀缓慢排出,燃烧充分,且热量能被充分利用,减少了有害气体排放,有利于环保。
4.4 铝电解使用性能良好,抗氧化性强,炭渣量非常小。焦作万方280KA铝电解槽阳极毛耗、净耗指标列于表2。
表2 焦作万方铝电解阳极毛耗、净耗指标
指 标 |
2002年 |
2003年 |
阳极毛耗 |
508 |
501 |
阳极净耗 |
428 |
431 |
5. 经济效益和社会效益
5.1 提高产量的收益:与设计的36小时移动周期相比,27小时移动周期年产量可由4.6万吨提高到6.1万吨,年可新增产值3500万元。
5.2 提高阳极实收率产生收益:实收率提高2.46%,年可新增利税350万元。
5.3 降低铝电解阳极毛耗价值:焦作万方铝电解阳极毛耗
5.4 对周边环境的影响极小:挥发分在火道内燃烧充分,减少了沥青烟气的排放量,电捕焦油器收集的沥青非常少,看不到烟囱排出黄烟,有极好的环境效益。
6. 结论
6.1 分别对低温和高温炉室进行控温,挥发分排出炉室自由升温,可保障挥发分的充分燃烧,降低燃料消耗。
6.2 炉墙缝控制在1-
6.3 由于阳极升温容易出现低温慢、中间快的缺点,所以1P升温速度应加快, 4P应放慢,这样才能保障挥发分均匀缓慢排出,提高析焦量。
6.4 最终焙烧温度控制在
6.5 火焰移动周期缩短到27h是可行的,产品质量均匀稳定,与36h周期相比,可增加产量33%,降低了燃料消耗,有显著的经济效益。
参考文献:
[1]童芳森等.炭素材料生产问答.冶金工业出版社,1991.11
[2]华中科技大学.焦作万方阳极焙烧炉实炉测试报告.2002.3
[3]赖延清等.电解铝炭素阳极消耗研究评述.轻金属.2002.8
[4]张平等.焙烧曲线调整与预焙阳极质量.世界有色金属. 2000增刊