1. 前言
在铝合金型材生产过程的氧化、喷涂前处理等工序中,为使槽液温度保持在一定的范围,均会使用煤、电、油、气等为燃料的各种工业锅炉。一般情况下,铝型材生产企业采用的锅炉通常为2-4蒸吨/h的小型锅炉。过去,很多生产企业为降低生产成本,普遍使用燃煤或重油作为燃料加热,且对锅炉未加装除尘脱硫等环保设施,使得锅炉周围灰尘飞扬,尾气中的烟尘和SO2含量也不符合国家排放标准。在全球重视节能减排保护环境的今天,对各种工业锅炉的使用引起了人们的重视。为此,为强化环境保护,我们对在用的工业锅炉通过改变燃烧介质,从过去使用重油加热改换成采用0#柴油加热,并进行了排放尾气的环境测试,结合实际使用的情况,提出环保方面的对策,作为抛砖引玉,提供有关人员参考。
2. 测试试验条件
2.1测试的工业锅炉
(1)用于铝材生产用的2蒸吨/h锅炉一台。型号为: WNS2-1.25-Y。
(2) 用于铝材生产用的4蒸吨/h锅炉一台。型号为: WNS4-1.25-Y。
2.2试验仪器与设备
试验中采用的主要仪器设备有WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘采样器、电子分析天平(赛多利斯BT124S)、QT201林格曼测烟望远镜、YX-DL一体化定硫仪,全部设备及仪器经国家法定计量部门检定并在有效期内。
2.3测试分析方法
锅炉采样与样品测试分析方法主要有:
(1)定位电解法(HJ/T57-2000)
(2)定位电解法,《空气和废气监测分析方法》(国家环保总局,2003第四版)
(3)锅炉烟尘测试方法(GB/T5468-1991)
(4)测烟望远镜法,《空气和废气监测分析方法》(国家环保总局,2003第四版)
(5)煤中全硫测定方法(GB/T214-2007)
3. 试验过程
本次测试试验是在正常生产工作条件下,采用0#柴油作燃料对2蒸吨/h工业锅炉和4蒸吨/h工业锅炉进行排放尾气环境测试。每台锅炉均按GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定设置,有永久的烟气检测孔、采样平台及其相关设施。每次测试周期为半个小时,每台锅炉分3个时段取测试样品。
4. 试验结果与讨论
4.1 试验结果
对2台不同型号规格的锅炉进行排放尾气的环境测试试验结果,如下表1和表2所示。
表1 对2吨锅炉的测试结果
测试项目 |
测试结果 |
平均值 |
执行标准 |
||
1 |
2 |
3 |
|||
二氧化硫( mg/Nm3) |
4.7 |
6.2 |
4.1 |
5 |
500 |
氮氧化物 (mg/m3) |
191.3 |
164.9 |
168.8 |
175 |
400 |
烟尘 (mg/m3) |
52 |
63 |
47 |
54 |
80 |
烟气黑度 |
0.5级 |
0.5级 |
0.5级 |
0.5级 |
1级 |
炉使用燃料含硫量(%) |
0.03 |
… |
表2 对4吨锅炉的测试结果
测试项目 |
测试结果 |
平均值 |
执行标准 |
||
1 |
2 |
3 |
|||
二氧化硫( mg/Nm3) |
4.6 |
5.3 |
5.1 |
5 |
500 |
氮氧化物 (mg/m3) |
147 |
167 |
145 |
153 |
400 |
烟尘 (mg/m3) |
15 |
23 |
19 |
19 |
80 |
烟气黑度 |
0.5级 |
0.5级 |
0.5级 |
0.5级 |
1级 |
炉使用燃料含硫量(%) |
0.03 |
… |
4.2 讨论
(1)由表1和表2的环境测试结果表明,小型锅炉通过转换燃烧介质,由原来燃烧含硫量1~3%的非环保能源重油改为燃烧低硫含量的柴油后,在未加装脱硫脱硝装置的条件下,排放的尾气均能达到国家环保排放标准要求。
(2)锅炉在燃烧时,应控制好油压与气压的配比,只有在适合的配比条件下,才能使锅炉内燃油完全燃烧,尾气排放才能达到符合国家标准要求。
不同吨位的锅炉,油压与气压的配比是不同的,在实践中发现, 2蒸吨/h的锅炉控制油压为:0.5MPA,喷油嘴压力:0.3MPA,风压:0.65MPA;4蒸吨/h的锅炉控制油压为:1.6MPA,喷油嘴压力:1.3MPA,配风门开度:40度时,均能达到燃烧完全,排放的尾气符合国家排放标准。
(3)试验过程发现,对2吨/h的锅炉,当使用同样的0#低硫柴油作燃料,在调节锅炉燃烧时的油压为:0.6MPA,喷油嘴压力:0.35MPA,风压:0.65MPA时,锅炉的排放尾气检测结果显示为环保不合格。
为此,我们立即进行调整,减小燃烧的油压,同时调整喷油嘴的压力,使风压与油压配比达到适宜时,冒黑烟的不合格现象即可消失。
(4)如何掌握控制合适的风压与油压配比,本试验摸索出了一个简单易行的土方法。自行制作能够吸收烟尘类似取样的“白色雪糕筒”,伸入排烟取样处,进行不同风、油压配比测试。每一个配比测试均历时20~25分钟,对获得的数据结果进行分析比较,即可得到所需的结果。
(5)锅炉在生产运行过程中,应定期如半年或一年对烟管、对流管束、吹灰口附近等进行一次清灰处理。如果管道不定期清理,当其积灰较多时,会造成锅炉排烟不完全,出现冒黑烟的现象。
5. 结论
本文扼要介绍了铝加工工业锅炉排放尾气的优化测试结果,提出了合适的燃烧条件,需选择合适的风压与燃油喷入压力的配比。结果表明,使用0#低硫柴油作燃料,在合适的配比时排放尾气可满足环保排放要求。
对于未加任何除尘脱硫治理设施的小型锅炉,在环保要求的排放尾气达到国家标准情况下,由于除尘脱硫投资及运行成本较高,可改为燃烧使用低硫柴油或天然气。改成这类燃烧介质进行燃烧时,排放的尾气能够达到符合国家或省级环保排放标准。
本试验结果表明,对于铝型材企业改造此类未加装除尘脱硫治理设施的小型锅炉,具有重要的参考价值。