轻合金公司坚持“创新驱动发展”理念,以“挖內潜、降成本、创效益”为主线,从小处着眼,从细处入手,加强日常设备巡点检频度和深度,全面打好节支增效攻坚战。
这个公司挤压项目三部25MN挤压生产线班长孙加俊告诉记者,11月份车间之所以能完成1200吨高产,不仅得益于市场开拓、生产组织、环节优化等方面的合理配置,也仰仗设备“给力”。以前设备漏油时,他们需要三五个人,花费三个多小时,进行清油工作,既累又脏,严重影响生产。
针对国产挤压机液压装置密封不合理、零件易脱落,在挤压生产过程中,油压、油温升高,造成设备液压站喷油、漏油的实际问题,这个公司以深化开展“双创”活动为载体,依托张新峰劳模创新工作室技术优势,以1台挤压机为试点,进行技术改造。他们深入现场查图纸、查设备、查工艺,结合设备实际,创新研制配件,对液压站阀块进行改造,彻底解决阀块部位渗漏问题;制作专业滤网,固定到辅机液压站油箱,过滤锯切生产时溅入的铝屑,有效减少液压故障和处理故障时的漏油损失;加强日常维护,由设备使用人员和检修人员负责,分专业、分种类、分区域,每日对设备漏油点进行双重巡检,一经发现问题,及时处理消化,把隐患消灭在萌芽阶段;结合实际,创新开展设备包机管理制度,每天由专人对设备的重点部位、隐患部位、隐藏部位进行巡点检;制定得力措施,以月为单位,以设备运行情况为依据,对包机人员进行对等考核;充分利用班前班后会时间,加强一线职工、检修人员液压知识培训,增强应急处理能力,确保生产接续。
据了解,较同期相比,8台国产挤压机设备减少液压油消耗4万升,节约费用近60万元。(米超 曹帅)