轻合金公司以“双创”活动为载体,以解决实际问题为重点,对卧式镗床进行升级改造,由固定尺寸生产变为灵活尺寸生产,有效提升工作效率,节省大量外委费用,助力公司健康发展。
进入四季度以来,这个公司无缝管类订单量增多,对多种规格空心铸锭需求加大。针对原有的卧式镗床只能加工小规格尺寸铸棒,无法满足生产接续,外委费用高的实际,这个公司依托张新峰劳模创新工作室技术优势,成立攻关小组,深入现场,查图纸、查工艺、查资料,研究设备改造方案。他们重新梳理设备电路,优化PLC控制系统,增加部分按钮实际功能,解决插销缸无法实现特定液压动作问题。同时,在镗床尾座前端,增加一个减速限位和停止限位,避免人为因素损坏设备。改造后的设备,由镗孔功能变为钻镗一体功能,减少了物料流转时间。
他们结合生产实际,对照兄弟单位经验,大胆对工装进行改造。通过改造导体结构,增加套筒长度,提高镗孔精度;改造刀体结构,选用适用于铝合金切削专用刀片,提升工作效率;改进加工工艺,增加精镗环节,进一步提高表面光洁度,有效减少后期挤压力,提高了后期产品的成品率。
据了解,设备改造后,两台镗床具备每月加工200根铸锭生产能力,全年可为公司节省300多万元。(米 超 崔毅之)