“这个订单和我们车间之前干的‘工’字铝尺寸接近,如果改造一下模具,侧翼加工一下,增加几毫米壁厚,估计能省不少钱。”在轻合金公司生产协调会上,大家热烈讨论新接穹顶类800余吨订单生产事项,研究生产方案,挤压项目一部经理白凯这样提议。
近日,轻合金公司结合实际,统筹考虑,组织专业人员实地考察、现场分析、研究方案,把“金点子”运用到实处,成功完成旧模具改造工作,并一次性试模成功,节省开模、修模费10余万元。
针对新接订单量大、交货期急、定尺繁多的实际,该公司迅速召开生产协调会,分析断面图纸,研究生产方式,对比原“工”字状断面图纸,确定改造方案。他们克服旧模具在大批量订单生产后产生的内壁损伤严重、性能不稳定等劣势,充分发挥制模设备优势,从编程设计、线切割、精加工等工序入手,拓宽制品中段壁厚、增加侧翼造型、修整模具内壁尺寸,确保模具改造后有效承压、制品符合要求。
据了解,利用此项“金点子”共改造5套旧模具,且性能完全达到生产要求,有效保证了生产接续,为公司按时交货、诚信服务提供有力保障。(米超 崔毅之)