轻合金公司以深化开展“双创”活动为主线,以解决实际问题为导向,以国产挤压机自动化改造为重点,编程序、调对中、改线路,完成由设备半自动化向全自动化转变,助力生产“换挡提速”。
该公司挤压项目三部挤压机全部为国产小机型设备,大部分操作需操作工手动完成。针对职工队伍年轻、技能水平有限、手动操作设备效率低等问题,由职能部门牵头,查阅设备图纸,研究设备构造,制定改造方案。他们对供锭器机械手指位置进行重新画图调整,保证对中效果;以挤压筒为基准,调好供锭器和挤压筒对中;调整挤压筒侧导板位置,对齐挤压杆,确保三个部件对中到位。改造电气线路,增加SICK红外测距传感器,铺设5米8芯电缆,在挤压机操作台焊接两个中间继电器,有效测量铸锭加热炉出锭长度,便于信号传感;重新编写程序指令,调整目的数值、设计信号发讯、完善信息传感,确保设备自动化顺利运行。
据了解,此次设备自动化改造后,挤压机完全实现自动化运行,由原来一个班生产70根铸棒提升到120根,并解放部分人力资源参与到下料、时效、包装等工序中,生产效率大大提高。图为职工焊接中间继电器。(米超)