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科学创新出实效——轻合金公司深化开展“双创”活动纪实

   日期:2016-02-21     来源:互联网    浏览:310    评论:0    

科学创新出实效

——轻合金公司深化开展“双创”活动纪实

创新是企业不断进步的源泉,创新是企业可持续发展的不竭动力。面对严峻经济形势,轻合金公司坚持“过紧日子”思想,大处着眼,细处入手,采取抓大不放小方式,归纳增量、提质、技改、管理、研发创效五个类别,梳理汇总公司级、项目部级和班组级三个层面“双创”项目约230个,确保“双创”活动科学有效开展。

增量:争取利润最大化

2015年,铝型材市场竞争激烈,呈现市场大、产品多、价格低、利润薄特点。“轻合金公司作为行业‘新军’,唯有充分发挥设备多而全的优势,在产量方面实现突破,才能取得更多利润,实现扭亏止亏。”轻合金公司主要负责人王德来在年度工作会上介绍着。

针对市场经济常态化发展趋势和实际需求,该公司成立营销报价、订单执行、合同管理、后勤保障、仓储管理5个专业组,通过规范订单评审、理顺服务体系,构建主动作为和快速反应的营销管理流程,切实提高工作效率,确保实现订单增量。

长期以来,这个公司在市场攻关方面做了大量工作,在轨道交通、集装箱和无缝管材等领域取得重大突破,与知名企业建立起了战略合作关系,加强重点项目管理,不断提升服务质量。目前,仅集装箱铝型材加工项目,年增量达4000吨。元月份,型材、铸棒入库近5600吨,共销售2400余吨,创出历史最好水平。“1月份共进行订单评审374个,通过率占98.4%,较上月同比上涨37%,创出近年来最好水平。”订单评审员张寒边整理数据边介绍着。

提质:提升客户满意度

质量水平的高低,是衡量企业发展的重要因素。轻合金公司以解决设备运行和生产过程中发生的实际问题为重点,对设备进行创新改造,着力提高成品率。

熔铸项目部Almex中跨铸造机在线LARS除气系统连续使用5年,铸造近5000炉次,已超过设计使用寿命,存在内部石墨板严重损坏、耐火材料严重破损、缝隙进铝后加热管凝固无法更换等实际问题,整体加热及保温性能下降,严重影响成品率。针对进口设备昂贵、国产设备制造周期长、生产保接续等实际问题,该公司充分发挥聂波劳模创新工作室技术优势,由机电负责人牵头,查图纸、查工艺、查现场,购置配件、焊接外壳,进行技术摸索、设备安装摸索和调试摸索,助力研发成功。同时,通过核定标高、设计管路,对加热系统进行优化改造,重点对48根加热碳测棒、96根连接线逐一检查紧固,确保加热保温效果和除气性能可以满足产品质量要求。历经近4天时间,完成旧设备拆除和新设备安装工作,确保了接续生产。

熔铸项目部分管机电负责人介绍说:“经过我们大胆尝试,用自制的除气装置进行了更换,通过这段时间的验证,加热和保温的效果与原进口设备是一样的。”铸造机自安装调试日起,已连续安全运行近60天,生产铸棒近120炉次,基本达到原进口设备效能,创效近千万元。

技改:在“电老虎”身上“拔毛”

该公司挤压项目一部16米立式淬火炉承载着各挤压项目部全部淬火任务,每天都满负荷运转,用电量大。据统计仅2号立式淬火炉每月耗电量在26万度左右。

结合生产实际,由机电副总工程师牵头,围绕降低用电成本为重点,根据电源负荷进行反复测算和论证,制定低压电改造方案。“通过线路改造,对设备运行方式进行优化,每月可节约电费5万元。”主创人员冯学香边指着计划书边介绍着。面对分布距离长、经过区域多和天气寒冷等困难,组织附近基层单位近30余名维修专业职工积极参与,深入170余米长电缆沟、登上约10米高电缆桥架进行作业。历经近7个小时,完成300多米电缆敷设,将原本工期10天的工作提前近4天完成。总计投入电缆、人工等费用约5万元,全年可节约电费60余万元。(米超)

 
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