2015年,铝加工行业竞争激烈,市场开拓困难重重,如何顶住压力、激发活力、发挥动力、逆势图存,成为每个轻合金人思考的问题。
实干方能兴企,创新驱动发展。轻合金公司以“大众创新、全员创效”活动为抓手,围绕“管理创新、工作创新、技术创新、商业模式创新”核心内容,凝智慧、聚合力、抓落实,梳理“节支点、降耗点、增效点”102项,节支增效2000余万元,交出令人满意的答卷。
弘扬创新主旋律
面对严峻形势和市场竞争压力,加快技术研发,提高产品技术含量,向高附加值产品迈进,是打响“兖矿铝材”品牌的关键。
为提高职工创新积极性和主动性,轻合金公司党政审时度势,采取经济奖励和政治优待相结合的激励政策,对一定时期内完成的科技创新项目进行评比表彰。采取召开首届科技表彰会议的形式,对37名牵头人给予一定经济奖励,其中熔铸项目部完成11项,节支降耗180余万元,被授予奖励1万元;团委牵头开展“五小”创新活动,对各基层青工小发明、小改造、小建议、小革新和小设计项目统一上报、汇总、评比,对38项创新创效成果进行统一表彰奖励;工会组织开展“寻找我身边的创新创效能手”活动和征集“机电安全”优秀专项合理化建议,引导职工在设备改造、技术创新、设备安全等方面发挥主观能动性,营造“人人想创新、人人要创新”浓厚氛围。
“创新不仅能提高工作效率,为公司创造效益,还能为我们带来经济实惠,这样好的政策,让我们干起活来增添不少积极性!”一位因科技创新得到经济实惠的职工这样说。
用活“人才孵化器”
作为集团公司第二批命名的劳模创新工作室,轻合金公司聂波劳模创新工作室有成员23名,他们形成“以市场需求为导向,以国家政策为支撑”的科技创新工作思路,完成了7个国家和行业标准的编制工作,多次荣获全国有色金属标准化技术委员会的技术优秀标准一等奖,获得《一种铝合金异性无缝方管挤压模具》等四项专利。
“劳模创新工作室是对劳模的新要求、新任务,劳模先进不仅要自己能干好,还应该发挥引领和辐射作用,带动周围的职工一起干好,能够把工作中的好经验、好做法总结提炼出来,并应用到公司发展中,激励更多的职工参与到创新创优实践中来”,这是聂波劳模创新工作室带头人聂波的真切感受。
“一支独放不是春,百花齐放春满园。”轻合金公司充分发挥劳模创新引领、榜样带动作用,以点带面,辐射全员,促进员工队伍整体素质全面提升,技术攻关、创新创效成果显著。其中,《轨道交通用7000系铝合金材料的研究与制造》和《100MN挤压机配套IGBT感应加热炉调试与国产化改造》两项成果分别荣获集团公司2015年度科技进步和技术革新一等奖。
革新催生“效益花”
“思路一转天地宽”,创新是发展的不竭动力,也是在固有基础上提升效益的重要手段。
针对150MN挤压机无缝管生产头端硬弯问题严重,切头长度无法达到工艺要求,平均成品率不足50%的实际问题,轻合金公司集合优秀青年技术人员对设备进行革新。
“结合设备特点,我们多次设计、试验和改良,成功制作出适用生产的前梁出口导正装置,有效缩短无缝管头端硬弯长度,切头长度由5米减少至2米,成品率提高到67%,后续根据生产还要继续改进。”项目牵头人周海涛介绍说。
挤压项目一部针对55MN和反向36MN机型挤压机模具拆卸时间较长、影响工作效率的问题,研制实用拆模装置,以槽钢为支柱,采取从上而下挤压拆模的方式,使拆卸模具时间从近三个小时缩短至8至10分钟,有效提升工作效率。
废料“换装”变成宝
铝材挤压生产过程中会因切除料头料位产生一部分废料,在锯切生产时会产生大量铝屑。由于回收利用率低、外卖价值低和占用大量库存,这些产品被员工们统一称为“废料”,对提升工作区域质量标准化建设极为不利。
针对问题症结,轻合金公司经过一定时间上下对接和审慎研究,制定出合理的复化方案。充分发挥小熔炼炉速度优势,通过上下温度迅速提升,把铝屑和废料熔为铝水,灌浇至固定模具内,完成人工铸造;充分发挥设备优势,利用“水车旋转”原理,进行循环式浇注,按照设计理念,定点开启冷却装置,为及时、美观的摆放奠定基础;结合工作实际,以安全高效为前提,制作特殊实用工具,将“宝贝”摆放到位,便于包装。
自投产以来,铝屑复化生产线日消耗“废料”20余吨,按照目前吨铝市场价1万元计算,日产生经济效益近20万元,完成了“由废到宝”的华丽转身。(米超)