近日,从电解铝厂传来好消息,碳素事业部首批低铁阳极在电解上槽后,效果良好。这表明碳素事业部在分公司转型升级、实施“退低进高”战略,做出了突出贡献。
优质低铁原铝广泛用于高端运输领域,生产优质低铁原铝是分公司实现“退低进高”的一项重大举措。碳素事业部从9月份开始做好低铁高品质阳极的准备工作。9月26日,第一批符合优质阳极生产需要的石油焦锻后出炉。
为确保生产出高品质阳极,事业部在原料控制方面,加大检测力度,在煅烧工艺方面,严格控制好各项关键指标参数。在成型工序控制上,球磨粉和残极系统进行强制除铁。相关部门定时检查清理除铁装置,确保除铁效果。事业部制定了提高浇铸质量的方案,组装工序严格按照方案配方浇铸铁水,加强过程精细化控制,优化铁水配方,合理调整技术参数,严格实行精细化操作,认真分析每一炉铁水,。各车间扎实推进各项竞赛活动,使浇铸及阳极整体质量得以明显提高。首批低铁高品质阳极成品经检验,理化指标、浇铸质量均达满足电解生产要求。10月27日,首批低铁高品质阳极在四系列上槽,16小时测定均无异常。