近日甘肃华鹭铝业有限公司炭素厂自主实施并完成的三工位振动成型机给料装置国产化技术改造,有效提高了设备保障能力。
据了解,成型机是该厂主要设备,近几年故障频出,严重影响成型车间的连续生产,同时因进口线圈进货周期长、价格昂贵,设备维修成本较大。
碳素成型机主要用于预焙阳极,小规格电极的振动成型,具有全自动、半自动、手动三种控制形式。“双驱动自动调幅振动平台”、“用于碳素振动成型机的同步分配器”、“调幅分配器”的原理,采用振动加压的成型方法,使振动平台在零振幅下启动和停机,避免了启动和停机过程中的共振现象。在振动过程中可实现小振幅加料预振,大振幅振实,振动过程60-90秒完成,本设备可生产不同规格的阳极、电极,具有效率高,工作可靠,运行稳定等特点,适应连续大批量生产的要求。各种碳块制品密度高且上下均匀,外观整齐,沟槽棱角分明,整体无缺陷,使用寿命长。
面对这一困扰,通过技术创新,该厂技术人员提出了以振动电机代替电磁线圈作为激振源,对振动给料装置实施国产化改造的建议。并通过对输送能力、振动幅度、激振力及控制方式等进行分析和研究,最终确定选用国产双振动电机给料装置。改造过程中,该厂成型车间利用停产检修的机会组织实施改造,克服起吊难、安装难、调试难、布线难等一系列实际困难,用5个工作日完成了改造安装和运行调试。经过使用,该给料装置运行平稳,成型机连续运转能力进一步提高,生产稳定性和产品质量得到有效保障,降低阳极制造成本和节能减排起到了积极作用。(乔亚峰)