避峰填谷促节支模具项目部用电量最大的工序莫过于热处理,作为模具制造的中转环节,一淬二回的生产周期为20个小时,如何节省下来开炉所花费的成本,他们着实下了“真功夫”。他们调查得知,平时段为基础电价,高峰时段上浮60%,尖峰时段上浮70%,而低估时段下浮60%。根据淬火炉、回火炉的工艺曲线图,淬火炉、回火炉的加热时间在前8小时内完成,占总用电量约90%。他们科学合理地安排生产,通过合理利用峰谷电价优惠政策,将淬火炉、回火炉、氮化炉等设备的加热阶段放在“谷底”,合理规避用电高峰,从而使设备达到经济运行的模式,减少用电损耗。另一方面,他们加强各岗点对设备的认知培训,掌握各台设备的用电功率,并将节电指标落实到岗位及个人。去年以来,他们节省用电成本约200万元。
勒紧裤腰“瘦身”。模具项目部充分利用多媒体设备、黑板报等宣传手段,让全体员工摸清家底,树牢“管理创造价值、勤俭制胜”的理念,增强“节约挖潜、控本降费就是保工资、保生存”的责任意识,激发干部职工节约挖潜积极性,争取一“抠”到底。
今年以来,他们相继制定《模具项目部节支降耗实施方案》、《模具项目部可控费用管理考核实施意见》等文件,规范员工行为规范,减少设备空运转及“长明灯”、“长流水”现象,根据节气时令合理调整傍晚开灯时间。同时,由项目部经理牵头,将车间办公区域照明灯统筹管理,去掉多余的部分,剩余部分改为夜晚智能灯组。最初的时候,热处理的小刘去拿设计图纸,还为找不到开关发愁,现在夜班员工根据需要使用照明,更加合理减少不必要的损耗。
“关爱”设备增效。一季度,模具项目部对大宗设备进行摸底自查,检查发现回火炉的单级滑阀真空泵只在最初抽真空工作时起作用,而其在整个回火过程中始终运行,造成不必要的设备空转。
项目部机电负责人席斌蹲现场、查资料、做实验,为技改奠定理论基础;在与机电项目部协商后,确定在程序中改进。改造后,单级滑阀真空泵由原来全过程运转改为抽真空时段运转、其他时段停止运转的控制模式。按照平时段电费0.65元/度计算,一年可节约5万多元。操作员小李就兴奋地说道:“再也不用听着这个泵响一夜,这都是钱啊!”
这个项目部职工还先后实施了对自行测绘加工零部件、废模利用、热电偶拼接改造等多个项目,创造直接经济价值10余万元。