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国鑫铝业熔铸车间直径178铝棒试生产成功

   日期:2013-11-07     浏览:1683    评论:0    
核心提示:公司拥有比较先进的卧式油压挤压机,主体挤压设备有100MN、75MN双动正向挤压机;55MN、36MN单动正向挤压机;55MN、28MN双动反向挤压机;2600USTon、2100USTon单动正向挤压机; 1880USTon、1100USTon双动正向挤压机。
 从百河熔铸车间传来佳音,车间首次组织试生产6系合金φ178铸棒取得成功。共铸造合格铸棒54根,成型率达到100%,总重量约16.8吨,经检验各项质量指标均能满足工艺要求,这也是我司接管以来首次赢得试生产的开门红,为今后正式投产创造了良好开局。

55MN、28MN双动反向挤压机全套设备由德国西马克公司制造。可挤压外径为50-520mm的各类管材、棒材;面积为4~418cm2的各类型材。高精度冷加工设备有20MN、10MN、6MN张力矫直机;120t、30t、10t系列拉拔机;LG90-H、LG60-H、LG30-H系列冷轧管机。生产技术装备精良,设备先进,主要生产设备和检测设备均由国外引进。公司主要生产高精度、高强度、耐蚀、耐磨特种铝合金管棒型材。

直径178铝棒
按照我省有关整合电解铝、铝加工产业相关精神及集团公司有关要求,我司于2013年5月底,成立了百河熔铸生产线接管小组,着手实施对百河熔铸生产线的接收和改造工作。接管小组首先对熔铸生产线设备、设施进行摸底工作,按照改造方案于6月16日起对设备、设施陆续进行改造。面对时间紧、任务重、人员少等难题,接管小组充分发挥大团体”的力量,克服缺少设备图纸、资料及损坏设备、设施较多等多种不利因素,经过两个多月的连续奋战,使损坏的设备得以恢复,并具备了试生产的条件。
为保证首次试生产工作的顺利进行,车间坚持铸造前召开会议,来明确工作职责,严格工艺纪律、强化员工责任心。9月15日,车间开始试生产6系合金φ178铸棒,铸造过程中操作人员严格执行操作规程和工艺要求,保证铸造三大参数趋于稳定,技术人员、质检人员全程跟踪,严密监督工序间的操作,使各工序环环相扣,紧密衔接,确保了铸造工作的顺利实施。随着铸棒一点一点的延长,现场人员紧张的心情也得到缓解,几个多月的辛勤与汗水换来了成功的喜悦。

1-7系铝管生产, 6A02、7A04、5052、5053、2A70、2A50, 铝合金无缝管材 
 
6系合金φ178铸棒成功试生产,再次提升了我司的自主生产能力,标志着我司初步掌握了铸造6系合金的第一手资料,为下一步2、5、7系合金的铸造奠定了良好基础,有效缓解我司依靠外购铸棒保障供应的被动局面。同时,对今后我司依托百河熔铸车间实现短流程铸造,大大降低生产成本,提高市场竞争力,完善集团公司内部铝液深加工具有重要的现实意义和指导作用。
国鑫铝业熔铸车间
 
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